1 概述
邯鋼動(dòng)力廠1996年建成投產(chǎn)的15000m3/h 制氧機(jī)為邯鋼的煉鋼生產(chǎn)發(fā)揮了巨大的作用。 該制氧機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行對煉鋼生產(chǎn)影響很 大,??諌簷C(jī)是制氧機(jī)配套的關(guān)鍵設(shè)備,自投產(chǎn)以來,,由于存在各方面的原因,,多次發(fā)生三、 四級軸振過高現(xiàn)象,,振動(dòng)值最高達(dá)90μm,,已 不能夠正常運(yùn)行。至今揭蓋檢修多次,,每次檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)二,、三、四級葉輪積垢嚴(yán)重,,積垢最 厚達(dá)30mm,,四級葉輪葉片根部嚴(yán)重磨損,最 大損傷量在軸向達(dá)10mm,。每一次檢修后,,其軸振動(dòng)都能大幅下降,但運(yùn)行幾個(gè)月后,,振動(dòng) 值又逐漸上升,。近幾年,對空壓機(jī)軸振動(dòng)進(jìn)行 多次分析和處理,,軸振動(dòng)已明顯好轉(zhuǎn),,由最初的運(yùn)行時(shí)間2000小時(shí)逐步提高到現(xiàn)在的8000 小時(shí)。
該空壓機(jī)為三軸四級離心式壓縮機(jī),,壓縮 機(jī)由電動(dòng)機(jī)通過齒式聯(lián)軸器驅(qū)動(dòng)增速器大齒輪 及兩側(cè)平行配置的兩個(gè)從動(dòng)小齒輪軸,,四個(gè)葉輪呈H型布置于兩個(gè)小齒輪軸端,機(jī)組設(shè)三 個(gè)中間冷卻器,。該機(jī)配有美國BENTLY測振系 統(tǒng),,分別對高,、低速軸8個(gè)測點(diǎn)(近似水平、垂直方向)軸振動(dòng)值進(jìn)行監(jiān)測,。該機(jī)的振動(dòng)報(bào) 警停車值
低速軸:60μm/75μm 高速軸:55μm/ 70μm
2 空壓機(jī)軸振動(dòng)及處理情況
該空壓機(jī)從1996年建成投產(chǎn)至今,,多次 發(fā)生三、四級軸振動(dòng),,報(bào)警停車,,振幅最高達(dá)90μm,被迫退出運(yùn)行進(jìn)行檢修,。從每次拆開檢查發(fā)現(xiàn):三四級軸承磨損嚴(yán)重,;二、三,、四 級葉輪積垢嚴(yán)重,,特別是2000年5月份拆檢, 二,、四級葉輪積灰嚴(yán)重,,四級葉輪葉片迎風(fēng)面呈鋸齒形,最大損傷量軸向達(dá)10mm,,此處葉 片有蜂窩狀傷痕,。
根據(jù)檢查結(jié)果,我們先后采取的修理方法 主要是(1)對軸承進(jìn)行改造,,將現(xiàn)用的橢圓 瓦軸承改造為抗振性較好的可傾瓦塊軸承,。 (2)電機(jī)與壓縮機(jī)進(jìn)行同心度檢查和調(diào)整。 (3)用機(jī)械方法對各級葉輪除垢,,對磨損的葉 輪進(jìn)行修復(fù)并做好平衡校驗(yàn),。(4)空氣過濾器系統(tǒng)全部拆檢并對局部改進(jìn)。(5)對各級冷卻 器進(jìn)行清掃,、打壓,、試漏,對冷卻器殼體和級 間管道進(jìn)行防腐蝕處理,。經(jīng)過檢修以后的空壓機(jī)投入運(yùn)行其三,、四級軸振動(dòng)在30μm以內(nèi), 最好的時(shí)候振幅在20μm以下,。從運(yùn)行周期上 看,,已由過去的運(yùn)行時(shí)間2000余小時(shí)提高至今8000余小時(shí),效果明顯,。
3 原因分析
導(dǎo)致透平壓縮機(jī)振動(dòng)的原因很多,,壓縮機(jī) 設(shè)計(jì)、制造、安裝,、運(yùn)行和維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)失 誤都可能引起振動(dòng),。國產(chǎn)15000m3/h 制氧機(jī)配 套DH90空壓機(jī),在國內(nèi)空分系統(tǒng)各廠家實(shí)際 運(yùn)行中曾程度不同地出現(xiàn)過振動(dòng)超標(biāo)等各種問 題,。我們結(jié)合本廠及國內(nèi)同類型設(shè)備的有關(guān)情況,,進(jìn)行了多方面認(rèn)真分析、研究,,認(rèn)為該設(shè) 備出現(xiàn)上述問題的原因除設(shè)備設(shè)計(jì),、制造中可 能存在的某些薄弱環(huán)節(jié)外,,有以下原因,。
3.1 軸振動(dòng)
為分析三、四級軸振動(dòng)產(chǎn)生的原因,,在每 次停車檢修前,,從BENTLY接口引出信號送入 頻譜儀進(jìn)行分析。振動(dòng)能量最主要反映在 150Hz,,其余振動(dòng)能量反映在120Hz,、300Hz、 450142,、600Hz,。根據(jù)各轉(zhuǎn)動(dòng)部件的轉(zhuǎn)速判斷: 150Hz為高速軸基頻,120Hz為低速軸基頻,, 其余為高速軸倍頻,。由于振動(dòng)能量集中在高速 軸基頻,我們分析認(rèn)為振動(dòng)超標(biāo)是高速軸動(dòng)不平衡所至,。每次拆檢,,二、三,、四級葉輪積垢 嚴(yán)重,,由于積垢不均勻脫落破壞了轉(zhuǎn)子的動(dòng)平 衡。引起積灰的原因主要以下幾個(gè)方面:
1.空氣過濾效果差
壓縮機(jī)安裝現(xiàn)場位于煉鋼風(fēng)向下方,,附近 有涼水池,,使得吸入空氣灰塵、油污含量高且 濕度大,。從目前使用情況看,,所使用脈沖袋式空氣過濾器效果不甚理想,造成葉輪積灰嚴(yán) 重,,壓縮機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中,,積在葉輪上灰塵或其他 氧化物會(huì)不均勻脫落,使轉(zhuǎn)子平衡被破壞,造成機(jī)組振動(dòng)增大,,這是引起振動(dòng)的主要原因,。
2.中間冷卻器及級間管銹蝕
空氣中間冷卻器及級間管材質(zhì)為普通碳 鋼,空氣中帶腐蝕性成份的冷凝水對冷卻器外 殼內(nèi)壁及管道腐蝕嚴(yán)重,,若腐蝕生成的物質(zhì)沖 刷葉輪或附著在葉輪上,,就可能造成轉(zhuǎn)子平衡 破壞,振動(dòng)加劇
3.2 四級葉輪損傷
該空壓機(jī)是高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備,,對空氣中夾帶 的機(jī)械物質(zhì)較敏感,,一旦出現(xiàn)損傷發(fā)展也快。 初步分析葉輪的損傷是機(jī)械物質(zhì)沖擊造成,。機(jī) 械物質(zhì)來源主要有:
1.中間冷卻器析出的冷凝水
中間冷卻器的排水方式不當(dāng)或不及時(shí),,將 會(huì)造成冷凝水積集,積水在冷卻器內(nèi)增多后容 易被氣流夾帶對葉輪產(chǎn)生沖擊,。!/Rn
2.中間冷卻器及級間管內(nèi)腐蝕生成物
由于部分級間管道的材質(zhì)是普碳鋼,,在冷 凝水和空氣中有害成份的浸潤下銹蝕嚴(yán)重,出 現(xiàn)銹皮脫落,。作防腐處理前,,冷卻器簡體和級 間管有大量鐵銹,這些物質(zhì)隨氣流對高速旋轉(zhuǎn) 的四級葉輪造成較為嚴(yán)重沖擊
4 治療措施
4.1 改進(jìn)軸承
選用抗振性好的軸承,,本機(jī)最初采用的是 橢圓瓦軸承,,我們決定采用抗振性好的可傾瓦軸承。1997年8月,,利用一次停車機(jī)會(huì),,對 軸承進(jìn)行改造??蓛A瓦軸承由5個(gè)活動(dòng)瓦塊組 成,,瓦塊傾斜度可隨軸頸位置不同而自動(dòng)調(diào)整。改造后,,運(yùn)轉(zhuǎn)周期提高近一倍,。根據(jù)歷次 的檢修記錄和運(yùn)行效果發(fā)現(xiàn):在軸瓦裝配時(shí)軸 瓦與軸頸的間隙控制在(1.2/1000—1.5/1000) D.過盈量O.03~O.05mm。由于可傾瓦的一組 5個(gè)瓦塊是一次加工成型的,,在軸瓦更換時(shí)應(yīng) 當(dāng)5個(gè)瓦塊同時(shí)更換,,避免只更換單個(gè)瓦塊。
4.2 改造空氣吸入系統(tǒng)7/R
1.針對過濾器過濾效果差,,對排灰閥和 內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,,將原來閘板排灰閥改為蝶 型旋轉(zhuǎn)閥,使積灰容易排出,,對內(nèi)部流道進(jìn)行 改造,,便于氣體與灰塵分離,減少吸人空氣灰 塵量。
2.對進(jìn)氣管道,、級間管道和冷卻器外殼 及內(nèi)部進(jìn)行徹底除銹,,并進(jìn)行防腐處理,避免 了氧化物對葉輪沖擊,。
3.空氣過濾器附近有一露天換熱水池,, 使吸人空氣濕度增大,使空氣過濾器堵塞,,葉 輪積灰嚴(yán)重,。1999年將水池移開,根據(jù)近一 年觀察,,對降低振動(dòng)效果明顯,。
4.3 四級葉輪損傷處理
用風(fēng)動(dòng)砂輪對葉片進(jìn)行修磨,將迎風(fēng)面修 磨光滑,,著色探傷檢查修磨后的葉片,。并對轉(zhuǎn) 子做動(dòng)平衡,,至今已修復(fù)兩次,,修復(fù)投運(yùn)后各項(xiàng)指標(biāo)正常。根據(jù)造成葉輪損傷原因,,對中間 冷卻器進(jìn)行防腐處理,。要求運(yùn)行崗位加強(qiáng)巡 檢,定期排放冷凝水,,避免氣流夾帶的冷凝水 對葉輪產(chǎn)生沖擊,。
5 結(jié)束語
采取以上治理措施后,運(yùn)行結(jié)果表明,,空 壓機(jī)運(yùn)行周期已由過去的3個(gè)月延長到現(xiàn)在的 一年多,,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,確保了公司 生產(chǎn)的需要,。
邯鋼動(dòng)力廠1996年建成投產(chǎn)的15000m3/h 制氧機(jī)為邯鋼的煉鋼生產(chǎn)發(fā)揮了巨大的作用。 該制氧機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行對煉鋼生產(chǎn)影響很 大,??諌簷C(jī)是制氧機(jī)配套的關(guān)鍵設(shè)備,自投產(chǎn)以來,,由于存在各方面的原因,,多次發(fā)生三、 四級軸振過高現(xiàn)象,,振動(dòng)值最高達(dá)90μm,,已 不能夠正常運(yùn)行。至今揭蓋檢修多次,,每次檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)二,、三、四級葉輪積垢嚴(yán)重,,積垢最 厚達(dá)30mm,,四級葉輪葉片根部嚴(yán)重磨損,最 大損傷量在軸向達(dá)10mm,。每一次檢修后,,其軸振動(dòng)都能大幅下降,但運(yùn)行幾個(gè)月后,,振動(dòng) 值又逐漸上升,。近幾年,對空壓機(jī)軸振動(dòng)進(jìn)行 多次分析和處理,,軸振動(dòng)已明顯好轉(zhuǎn),,由最初的運(yùn)行時(shí)間2000小時(shí)逐步提高到現(xiàn)在的8000 小時(shí)。
該空壓機(jī)為三軸四級離心式壓縮機(jī),,壓縮 機(jī)由電動(dòng)機(jī)通過齒式聯(lián)軸器驅(qū)動(dòng)增速器大齒輪 及兩側(cè)平行配置的兩個(gè)從動(dòng)小齒輪軸,,四個(gè)葉輪呈H型布置于兩個(gè)小齒輪軸端,機(jī)組設(shè)三 個(gè)中間冷卻器,。該機(jī)配有美國BENTLY測振系 統(tǒng),,分別對高,、低速軸8個(gè)測點(diǎn)(近似水平、垂直方向)軸振動(dòng)值進(jìn)行監(jiān)測,。該機(jī)的振動(dòng)報(bào) 警停車值
低速軸:60μm/75μm 高速軸:55μm/ 70μm
2 空壓機(jī)軸振動(dòng)及處理情況
該空壓機(jī)從1996年建成投產(chǎn)至今,,多次 發(fā)生三、四級軸振動(dòng),,報(bào)警停車,,振幅最高達(dá)90μm,被迫退出運(yùn)行進(jìn)行檢修,。從每次拆開檢查發(fā)現(xiàn):三四級軸承磨損嚴(yán)重,;二、三,、四 級葉輪積垢嚴(yán)重,,特別是2000年5月份拆檢, 二,、四級葉輪積灰嚴(yán)重,,四級葉輪葉片迎風(fēng)面呈鋸齒形,最大損傷量軸向達(dá)10mm,,此處葉 片有蜂窩狀傷痕,。
根據(jù)檢查結(jié)果,我們先后采取的修理方法 主要是(1)對軸承進(jìn)行改造,,將現(xiàn)用的橢圓 瓦軸承改造為抗振性較好的可傾瓦塊軸承,。 (2)電機(jī)與壓縮機(jī)進(jìn)行同心度檢查和調(diào)整。 (3)用機(jī)械方法對各級葉輪除垢,,對磨損的葉 輪進(jìn)行修復(fù)并做好平衡校驗(yàn),。(4)空氣過濾器系統(tǒng)全部拆檢并對局部改進(jìn)。(5)對各級冷卻 器進(jìn)行清掃,、打壓,、試漏,對冷卻器殼體和級 間管道進(jìn)行防腐蝕處理,。經(jīng)過檢修以后的空壓機(jī)投入運(yùn)行其三,、四級軸振動(dòng)在30μm以內(nèi), 最好的時(shí)候振幅在20μm以下,。從運(yùn)行周期上 看,,已由過去的運(yùn)行時(shí)間2000余小時(shí)提高至今8000余小時(shí),效果明顯,。
3 原因分析
導(dǎo)致透平壓縮機(jī)振動(dòng)的原因很多,,壓縮機(jī) 設(shè)計(jì)、制造、安裝,、運(yùn)行和維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)失 誤都可能引起振動(dòng),。國產(chǎn)15000m3/h 制氧機(jī)配 套DH90空壓機(jī),在國內(nèi)空分系統(tǒng)各廠家實(shí)際 運(yùn)行中曾程度不同地出現(xiàn)過振動(dòng)超標(biāo)等各種問 題,。我們結(jié)合本廠及國內(nèi)同類型設(shè)備的有關(guān)情況,,進(jìn)行了多方面認(rèn)真分析、研究,,認(rèn)為該設(shè) 備出現(xiàn)上述問題的原因除設(shè)備設(shè)計(jì),、制造中可 能存在的某些薄弱環(huán)節(jié)外,,有以下原因,。
3.1 軸振動(dòng)
為分析三、四級軸振動(dòng)產(chǎn)生的原因,,在每 次停車檢修前,,從BENTLY接口引出信號送入 頻譜儀進(jìn)行分析。振動(dòng)能量最主要反映在 150Hz,,其余振動(dòng)能量反映在120Hz,、300Hz、 450142,、600Hz,。根據(jù)各轉(zhuǎn)動(dòng)部件的轉(zhuǎn)速判斷: 150Hz為高速軸基頻,120Hz為低速軸基頻,, 其余為高速軸倍頻,。由于振動(dòng)能量集中在高速 軸基頻,我們分析認(rèn)為振動(dòng)超標(biāo)是高速軸動(dòng)不平衡所至,。每次拆檢,,二、三,、四級葉輪積垢 嚴(yán)重,,由于積垢不均勻脫落破壞了轉(zhuǎn)子的動(dòng)平 衡。引起積灰的原因主要以下幾個(gè)方面:
1.空氣過濾效果差
壓縮機(jī)安裝現(xiàn)場位于煉鋼風(fēng)向下方,,附近 有涼水池,,使得吸入空氣灰塵、油污含量高且 濕度大,。從目前使用情況看,,所使用脈沖袋式空氣過濾器效果不甚理想,造成葉輪積灰嚴(yán) 重,,壓縮機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中,,積在葉輪上灰塵或其他 氧化物會(huì)不均勻脫落,使轉(zhuǎn)子平衡被破壞,造成機(jī)組振動(dòng)增大,,這是引起振動(dòng)的主要原因,。
2.中間冷卻器及級間管銹蝕
空氣中間冷卻器及級間管材質(zhì)為普通碳 鋼,空氣中帶腐蝕性成份的冷凝水對冷卻器外 殼內(nèi)壁及管道腐蝕嚴(yán)重,,若腐蝕生成的物質(zhì)沖 刷葉輪或附著在葉輪上,,就可能造成轉(zhuǎn)子平衡 破壞,振動(dòng)加劇
3.2 四級葉輪損傷
該空壓機(jī)是高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備,,對空氣中夾帶 的機(jī)械物質(zhì)較敏感,,一旦出現(xiàn)損傷發(fā)展也快。 初步分析葉輪的損傷是機(jī)械物質(zhì)沖擊造成,。機(jī) 械物質(zhì)來源主要有:
1.中間冷卻器析出的冷凝水
中間冷卻器的排水方式不當(dāng)或不及時(shí),,將 會(huì)造成冷凝水積集,積水在冷卻器內(nèi)增多后容 易被氣流夾帶對葉輪產(chǎn)生沖擊,。!/Rn
2.中間冷卻器及級間管內(nèi)腐蝕生成物
由于部分級間管道的材質(zhì)是普碳鋼,,在冷 凝水和空氣中有害成份的浸潤下銹蝕嚴(yán)重,出 現(xiàn)銹皮脫落,。作防腐處理前,,冷卻器簡體和級 間管有大量鐵銹,這些物質(zhì)隨氣流對高速旋轉(zhuǎn) 的四級葉輪造成較為嚴(yán)重沖擊
4 治療措施
4.1 改進(jìn)軸承
選用抗振性好的軸承,,本機(jī)最初采用的是 橢圓瓦軸承,,我們決定采用抗振性好的可傾瓦軸承。1997年8月,,利用一次停車機(jī)會(huì),,對 軸承進(jìn)行改造??蓛A瓦軸承由5個(gè)活動(dòng)瓦塊組 成,,瓦塊傾斜度可隨軸頸位置不同而自動(dòng)調(diào)整。改造后,,運(yùn)轉(zhuǎn)周期提高近一倍,。根據(jù)歷次 的檢修記錄和運(yùn)行效果發(fā)現(xiàn):在軸瓦裝配時(shí)軸 瓦與軸頸的間隙控制在(1.2/1000—1.5/1000) D.過盈量O.03~O.05mm。由于可傾瓦的一組 5個(gè)瓦塊是一次加工成型的,,在軸瓦更換時(shí)應(yīng) 當(dāng)5個(gè)瓦塊同時(shí)更換,,避免只更換單個(gè)瓦塊。
4.2 改造空氣吸入系統(tǒng)7/R
1.針對過濾器過濾效果差,,對排灰閥和 內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,,將原來閘板排灰閥改為蝶 型旋轉(zhuǎn)閥,使積灰容易排出,,對內(nèi)部流道進(jìn)行 改造,,便于氣體與灰塵分離,減少吸人空氣灰 塵量。
2.對進(jìn)氣管道,、級間管道和冷卻器外殼 及內(nèi)部進(jìn)行徹底除銹,,并進(jìn)行防腐處理,避免 了氧化物對葉輪沖擊,。
3.空氣過濾器附近有一露天換熱水池,, 使吸人空氣濕度增大,使空氣過濾器堵塞,,葉 輪積灰嚴(yán)重,。1999年將水池移開,根據(jù)近一 年觀察,,對降低振動(dòng)效果明顯,。
4.3 四級葉輪損傷處理
用風(fēng)動(dòng)砂輪對葉片進(jìn)行修磨,將迎風(fēng)面修 磨光滑,,著色探傷檢查修磨后的葉片,。并對轉(zhuǎn) 子做動(dòng)平衡,,至今已修復(fù)兩次,,修復(fù)投運(yùn)后各項(xiàng)指標(biāo)正常。根據(jù)造成葉輪損傷原因,,對中間 冷卻器進(jìn)行防腐處理,。要求運(yùn)行崗位加強(qiáng)巡 檢,定期排放冷凝水,,避免氣流夾帶的冷凝水 對葉輪產(chǎn)生沖擊,。
5 結(jié)束語
采取以上治理措施后,運(yùn)行結(jié)果表明,,空 壓機(jī)運(yùn)行周期已由過去的3個(gè)月延長到現(xiàn)在的 一年多,,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,確保了公司 生產(chǎn)的需要,。