1 概述
邯鋼動力廠1996年建成投產(chǎn)的15000m3/h 制氧機為邯鋼的煉鋼生產(chǎn)發(fā)揮了巨大的作用,。 該制氧機的安全穩(wěn)定運行對煉鋼生產(chǎn)影響很 大,。空壓機是制氧機配套的關(guān)鍵設備,,自投產(chǎn)以來,,由于存在各方面的原因,多次發(fā)生三,、 四級軸振過高現(xiàn)象,,振動值最高達90μm,已 不能夠正常運行,。至今揭蓋檢修多次,,每次檢修時發(fā)現(xiàn)二、三,、四級葉輪積垢嚴重,,積垢最 厚達30mm,四級葉輪葉片根部嚴重磨損,,最 大損傷量在軸向達10mm,。每一次檢修后,其軸振動都能大幅下降,,但運行幾個月后,,振動 值又逐漸上升。近幾年,,對空壓機軸振動進行 多次分析和處理,,軸振動已明顯好轉(zhuǎn),由最初的運行時間2000小時逐步提高到現(xiàn)在的8000 小時,。
該空壓機為三軸四級離心式壓縮機,,壓縮 機由電動機通過齒式聯(lián)軸器驅(qū)動增速器大齒輪 及兩側(cè)平行配置的兩個從動小齒輪軸,四個葉輪呈H型布置于兩個小齒輪軸端,,機組設三 個中間冷卻器,。該機配有美國BENTLY測振系 統(tǒng),,分別對高、低速軸8個測點(近似水平,、垂直方向)軸振動值進行監(jiān)測,。該機的振動報 警停車值
低速軸:60μm/75μm 高速軸:55μm/ 70μm
2 空壓機軸振動及處理情況
該空壓機從1996年建成投產(chǎn)至今,多次 發(fā)生三,、四級軸振動,報警停車,,振幅最高達90μm,,被迫退出運行進行檢修。從每次拆開檢查發(fā)現(xiàn):三四級軸承磨損嚴重,;二,、三、四 級葉輪積垢嚴重,,特別是2000年5月份拆檢,, 二、四級葉輪積灰嚴重,,四級葉輪葉片迎風面呈鋸齒形,,最大損傷量軸向達10mm,此處葉 片有蜂窩狀傷痕,。
根據(jù)檢查結(jié)果,,我們先后采取的修理方法 主要是(1)對軸承進行改造,將現(xiàn)用的橢圓 瓦軸承改造為抗振性較好的可傾瓦塊軸承,。 (2)電機與壓縮機進行同心度檢查和調(diào)整,。 (3)用機械方法對各級葉輪除垢,對磨損的葉 輪進行修復并做好平衡校驗,。(4)空氣過濾器系統(tǒng)全部拆檢并對局部改進,。(5)對各級冷卻 器進行清掃、打壓,、試漏,,對冷卻器殼體和級 間管道進行防腐蝕處理。經(jīng)過檢修以后的空壓機投入運行其三,、四級軸振動在30μm以內(nèi),, 最好的時候振幅在20μm以下。從運行周期上 看,,已由過去的運行時間2000余小時提高至今8000余小時,,效果明顯。
3 原因分析
導致透平壓縮機振動的原因很多,,壓縮機 設計,、制造,、安裝、運行和維護等各個環(huán)節(jié)失 誤都可能引起振動,。國產(chǎn)15000m3/h 制氧機配 套DH90空壓機,,在國內(nèi)空分系統(tǒng)各廠家實際 運行中曾程度不同地出現(xiàn)過振動超標等各種問 題。我們結(jié)合本廠及國內(nèi)同類型設備的有關(guān)情況,,進行了多方面認真分析,、研究,認為該設 備出現(xiàn)上述問題的原因除設備設計,、制造中可 能存在的某些薄弱環(huán)節(jié)外,,有以下原因。
3.1 軸振動
為分析三,、四級軸振動產(chǎn)生的原因,,在每 次停車檢修前,從BENTLY接口引出信號送入 頻譜儀進行分析,。振動能量最主要反映在 150Hz,,其余振動能量反映在120Hz、300Hz,、 450142,、600Hz。根據(jù)各轉(zhuǎn)動部件的轉(zhuǎn)速判斷: 150Hz為高速軸基頻,,120Hz為低速軸基頻,, 其余為高速軸倍頻。由于振動能量集中在高速 軸基頻,,我們分析認為振動超標是高速軸動不平衡所至,。每次拆檢,二,、三,、四級葉輪積垢 嚴重,由于積垢不均勻脫落破壞了轉(zhuǎn)子的動平 衡,。引起積灰的原因主要以下幾個方面:
1.空氣過濾效果差
壓縮機安裝現(xiàn)場位于煉鋼風向下方,,附近 有涼水池,使得吸入空氣灰塵,、油污含量高且 濕度大,。從目前使用情況看,所使用脈沖袋式空氣過濾器效果不甚理想,,造成葉輪積灰嚴 重,,壓縮機在運轉(zhuǎn)中,積在葉輪上灰塵或其他 氧化物會不均勻脫落,,使轉(zhuǎn)子平衡被破壞,,造成機組振動增大,,這是引起振動的主要原因。
2.中間冷卻器及級間管銹蝕
空氣中間冷卻器及級間管材質(zhì)為普通碳 鋼,,空氣中帶腐蝕性成份的冷凝水對冷卻器外 殼內(nèi)壁及管道腐蝕嚴重,,若腐蝕生成的物質(zhì)沖 刷葉輪或附著在葉輪上,就可能造成轉(zhuǎn)子平衡 破壞,,振動加劇
3.2 四級葉輪損傷
該空壓機是高速旋轉(zhuǎn)設備,對空氣中夾帶 的機械物質(zhì)較敏感,,一旦出現(xiàn)損傷發(fā)展也快,。 初步分析葉輪的損傷是機械物質(zhì)沖擊造成。機 械物質(zhì)來源主要有:
1.中間冷卻器析出的冷凝水
中間冷卻器的排水方式不當或不及時,,將 會造成冷凝水積集,,積水在冷卻器內(nèi)增多后容 易被氣流夾帶對葉輪產(chǎn)生沖擊。!/Rn
2.中間冷卻器及級間管內(nèi)腐蝕生成物
由于部分級間管道的材質(zhì)是普碳鋼,,在冷 凝水和空氣中有害成份的浸潤下銹蝕嚴重,出 現(xiàn)銹皮脫落,。作防腐處理前,冷卻器簡體和級 間管有大量鐵銹,,這些物質(zhì)隨氣流對高速旋轉(zhuǎn) 的四級葉輪造成較為嚴重沖擊
4 治療措施
4.1 改進軸承
選用抗振性好的軸承,本機最初采用的是 橢圓瓦軸承,,我們決定采用抗振性好的可傾瓦軸承。1997年8月,,利用一次停車機會,對 軸承進行改造,。可傾瓦軸承由5個活動瓦塊組 成,,瓦塊傾斜度可隨軸頸位置不同而自動調(diào)整。改造后,,運轉(zhuǎn)周期提高近一倍,。根據(jù)歷次 的檢修記錄和運行效果發(fā)現(xiàn):在軸瓦裝配時軸 瓦與軸頸的間隙控制在(1.2/1000—1.5/1000) D.過盈量O.03~O.05mm,。由于可傾瓦的一組 5個瓦塊是一次加工成型的,,在軸瓦更換時應 當5個瓦塊同時更換,避免只更換單個瓦塊,。
4.2 改造空氣吸入系統(tǒng)7/R
1.針對過濾器過濾效果差,對排灰閥和 內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行改造,,將原來閘板排灰閥改為蝶 型旋轉(zhuǎn)閥,使積灰容易排出,,對內(nèi)部流道進行 改造,便于氣體與灰塵分離,,減少吸人空氣灰 塵量,。
2.對進氣管道、級間管道和冷卻器外殼 及內(nèi)部進行徹底除銹,,并進行防腐處理,避免 了氧化物對葉輪沖擊,。
3.空氣過濾器附近有一露天換熱水池,, 使吸人空氣濕度增大,使空氣過濾器堵塞,,葉 輪積灰嚴重。1999年將水池移開,,根據(jù)近一 年觀察,對降低振動效果明顯。
4.3 四級葉輪損傷處理
用風動砂輪對葉片進行修磨,,將迎風面修 磨光滑,著色探傷檢查修磨后的葉片,。并對轉(zhuǎn) 子做動平衡,至今已修復兩次,,修復投運后各項指標正常。根據(jù)造成葉輪損傷原因,,對中間 冷卻器進行防腐處理。要求運行崗位加強巡 檢,,定期排放冷凝水,避免氣流夾帶的冷凝水 對葉輪產(chǎn)生沖擊,。
5 結(jié)束語
采取以上治理措施后,運行結(jié)果表明,,空 壓機運行周期已由過去的3個月延長到現(xiàn)在的 一年多,取得了良好的經(jīng)濟效益,,確保了公司 生產(chǎn)的需要。
邯鋼動力廠1996年建成投產(chǎn)的15000m3/h 制氧機為邯鋼的煉鋼生產(chǎn)發(fā)揮了巨大的作用,。 該制氧機的安全穩(wěn)定運行對煉鋼生產(chǎn)影響很 大,。空壓機是制氧機配套的關(guān)鍵設備,,自投產(chǎn)以來,,由于存在各方面的原因,多次發(fā)生三,、 四級軸振過高現(xiàn)象,,振動值最高達90μm,已 不能夠正常運行,。至今揭蓋檢修多次,,每次檢修時發(fā)現(xiàn)二、三,、四級葉輪積垢嚴重,,積垢最 厚達30mm,四級葉輪葉片根部嚴重磨損,,最 大損傷量在軸向達10mm,。每一次檢修后,其軸振動都能大幅下降,,但運行幾個月后,,振動 值又逐漸上升。近幾年,,對空壓機軸振動進行 多次分析和處理,,軸振動已明顯好轉(zhuǎn),由最初的運行時間2000小時逐步提高到現(xiàn)在的8000 小時,。
該空壓機為三軸四級離心式壓縮機,,壓縮 機由電動機通過齒式聯(lián)軸器驅(qū)動增速器大齒輪 及兩側(cè)平行配置的兩個從動小齒輪軸,四個葉輪呈H型布置于兩個小齒輪軸端,,機組設三 個中間冷卻器,。該機配有美國BENTLY測振系 統(tǒng),,分別對高、低速軸8個測點(近似水平,、垂直方向)軸振動值進行監(jiān)測,。該機的振動報 警停車值
低速軸:60μm/75μm 高速軸:55μm/ 70μm
2 空壓機軸振動及處理情況
該空壓機從1996年建成投產(chǎn)至今,多次 發(fā)生三,、四級軸振動,報警停車,,振幅最高達90μm,,被迫退出運行進行檢修。從每次拆開檢查發(fā)現(xiàn):三四級軸承磨損嚴重,;二,、三、四 級葉輪積垢嚴重,,特別是2000年5月份拆檢,, 二、四級葉輪積灰嚴重,,四級葉輪葉片迎風面呈鋸齒形,,最大損傷量軸向達10mm,此處葉 片有蜂窩狀傷痕,。
根據(jù)檢查結(jié)果,,我們先后采取的修理方法 主要是(1)對軸承進行改造,將現(xiàn)用的橢圓 瓦軸承改造為抗振性較好的可傾瓦塊軸承,。 (2)電機與壓縮機進行同心度檢查和調(diào)整,。 (3)用機械方法對各級葉輪除垢,對磨損的葉 輪進行修復并做好平衡校驗,。(4)空氣過濾器系統(tǒng)全部拆檢并對局部改進,。(5)對各級冷卻 器進行清掃、打壓,、試漏,,對冷卻器殼體和級 間管道進行防腐蝕處理。經(jīng)過檢修以后的空壓機投入運行其三,、四級軸振動在30μm以內(nèi),, 最好的時候振幅在20μm以下。從運行周期上 看,,已由過去的運行時間2000余小時提高至今8000余小時,,效果明顯。
3 原因分析
導致透平壓縮機振動的原因很多,,壓縮機 設計,、制造,、安裝、運行和維護等各個環(huán)節(jié)失 誤都可能引起振動,。國產(chǎn)15000m3/h 制氧機配 套DH90空壓機,,在國內(nèi)空分系統(tǒng)各廠家實際 運行中曾程度不同地出現(xiàn)過振動超標等各種問 題。我們結(jié)合本廠及國內(nèi)同類型設備的有關(guān)情況,,進行了多方面認真分析,、研究,認為該設 備出現(xiàn)上述問題的原因除設備設計,、制造中可 能存在的某些薄弱環(huán)節(jié)外,,有以下原因。
3.1 軸振動
為分析三,、四級軸振動產(chǎn)生的原因,,在每 次停車檢修前,從BENTLY接口引出信號送入 頻譜儀進行分析,。振動能量最主要反映在 150Hz,,其余振動能量反映在120Hz、300Hz,、 450142,、600Hz。根據(jù)各轉(zhuǎn)動部件的轉(zhuǎn)速判斷: 150Hz為高速軸基頻,,120Hz為低速軸基頻,, 其余為高速軸倍頻。由于振動能量集中在高速 軸基頻,,我們分析認為振動超標是高速軸動不平衡所至,。每次拆檢,二,、三,、四級葉輪積垢 嚴重,由于積垢不均勻脫落破壞了轉(zhuǎn)子的動平 衡,。引起積灰的原因主要以下幾個方面:
1.空氣過濾效果差
壓縮機安裝現(xiàn)場位于煉鋼風向下方,,附近 有涼水池,使得吸入空氣灰塵,、油污含量高且 濕度大,。從目前使用情況看,所使用脈沖袋式空氣過濾器效果不甚理想,,造成葉輪積灰嚴 重,,壓縮機在運轉(zhuǎn)中,積在葉輪上灰塵或其他 氧化物會不均勻脫落,,使轉(zhuǎn)子平衡被破壞,,造成機組振動增大,,這是引起振動的主要原因。
2.中間冷卻器及級間管銹蝕
空氣中間冷卻器及級間管材質(zhì)為普通碳 鋼,,空氣中帶腐蝕性成份的冷凝水對冷卻器外 殼內(nèi)壁及管道腐蝕嚴重,,若腐蝕生成的物質(zhì)沖 刷葉輪或附著在葉輪上,就可能造成轉(zhuǎn)子平衡 破壞,,振動加劇
3.2 四級葉輪損傷
該空壓機是高速旋轉(zhuǎn)設備,對空氣中夾帶 的機械物質(zhì)較敏感,,一旦出現(xiàn)損傷發(fā)展也快,。 初步分析葉輪的損傷是機械物質(zhì)沖擊造成。機 械物質(zhì)來源主要有:
1.中間冷卻器析出的冷凝水
中間冷卻器的排水方式不當或不及時,,將 會造成冷凝水積集,,積水在冷卻器內(nèi)增多后容 易被氣流夾帶對葉輪產(chǎn)生沖擊。!/Rn
2.中間冷卻器及級間管內(nèi)腐蝕生成物
由于部分級間管道的材質(zhì)是普碳鋼,,在冷 凝水和空氣中有害成份的浸潤下銹蝕嚴重,出 現(xiàn)銹皮脫落,。作防腐處理前,冷卻器簡體和級 間管有大量鐵銹,,這些物質(zhì)隨氣流對高速旋轉(zhuǎn) 的四級葉輪造成較為嚴重沖擊
4 治療措施
4.1 改進軸承
選用抗振性好的軸承,本機最初采用的是 橢圓瓦軸承,,我們決定采用抗振性好的可傾瓦軸承。1997年8月,,利用一次停車機會,對 軸承進行改造,。可傾瓦軸承由5個活動瓦塊組 成,,瓦塊傾斜度可隨軸頸位置不同而自動調(diào)整。改造后,,運轉(zhuǎn)周期提高近一倍,。根據(jù)歷次 的檢修記錄和運行效果發(fā)現(xiàn):在軸瓦裝配時軸 瓦與軸頸的間隙控制在(1.2/1000—1.5/1000) D.過盈量O.03~O.05mm,。由于可傾瓦的一組 5個瓦塊是一次加工成型的,,在軸瓦更換時應 當5個瓦塊同時更換,避免只更換單個瓦塊,。
4.2 改造空氣吸入系統(tǒng)7/R
1.針對過濾器過濾效果差,對排灰閥和 內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行改造,,將原來閘板排灰閥改為蝶 型旋轉(zhuǎn)閥,使積灰容易排出,,對內(nèi)部流道進行 改造,便于氣體與灰塵分離,,減少吸人空氣灰 塵量,。
2.對進氣管道、級間管道和冷卻器外殼 及內(nèi)部進行徹底除銹,,并進行防腐處理,避免 了氧化物對葉輪沖擊,。
3.空氣過濾器附近有一露天換熱水池,, 使吸人空氣濕度增大,使空氣過濾器堵塞,,葉 輪積灰嚴重。1999年將水池移開,,根據(jù)近一 年觀察,對降低振動效果明顯。
4.3 四級葉輪損傷處理
用風動砂輪對葉片進行修磨,,將迎風面修 磨光滑,著色探傷檢查修磨后的葉片,。并對轉(zhuǎn) 子做動平衡,至今已修復兩次,,修復投運后各項指標正常。根據(jù)造成葉輪損傷原因,,對中間 冷卻器進行防腐處理。要求運行崗位加強巡 檢,,定期排放冷凝水,避免氣流夾帶的冷凝水 對葉輪產(chǎn)生沖擊,。
5 結(jié)束語
采取以上治理措施后,運行結(jié)果表明,,空 壓機運行周期已由過去的3個月延長到現(xiàn)在的 一年多,取得了良好的經(jīng)濟效益,,確保了公司 生產(chǎn)的需要。