VILLA STRATO 2000口腔全景X光機(jī)自檢故障
意大利VILLA STRAT0 2000口腔全景x光機(jī)在我院已使用1年多,用于口腔科檢查拍全景片等效果還好,,操作界面較為簡潔,,使用比較方便。在使用過程中,,筆者碰到一例開機(jī)自檢不能通過,、機(jī)器報(bào)出錯(cuò)代碼E506的故障。查維修手冊,,E506代碼為TIME OUT MOT0R R ZEROING,,即旋轉(zhuǎn)(R)馬達(dá)零位超時(shí)。其故障現(xiàn)象為開機(jī)自檢時(shí)高頻高壓發(fā)生器和球管部分以及片盒架部分不能按自檢程序轉(zhuǎn)動(dòng),,整個(gè)部分呈卡死狀,,同時(shí)有輕微的異常噪聲發(fā)出。此故障近三個(gè)多月內(nèi)筆者已處理過三次,,期間廠方工程師亦曾處理過兩次,,為易發(fā)軟故障類型,在檢修時(shí)故障所在點(diǎn)不易引起注意?,F(xiàn)將幾次處理過程講述一下,,以供同行遇到此類現(xiàn)象時(shí)參考。
此故障第一次出現(xiàn)時(shí),,筆者處理如下:按維修手冊上所說,,重啟進(jìn)入維修界面,輸入密碼118,,按回車進(jìn)入步進(jìn)馬達(dá)調(diào)試程序,,選擇SERVICE MENU ROTAT10N ZERO,再按回車進(jìn)入T ZERO【ff】abcd ZER0 0FFS±eeee a,、b,、C、d分別是旋轉(zhuǎn)位置上的微動(dòng)開關(guān)S16、S14,、S14,、S13的狀態(tài)顯示值,當(dāng)開關(guān)閉合時(shí)數(shù)值為1,,打開時(shí)為0,;±eeee為旋轉(zhuǎn)步進(jìn)馬達(dá)的運(yùn)轉(zhuǎn)步數(shù),此處為零位置值,;【ff】為旋轉(zhuǎn)馬達(dá)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度,;T ZERO則指所選擇的馬達(dá),此處即為旋轉(zhuǎn)馬達(dá),。
按維修手冊所述,,若a、b,、C,、d都為1,則需要檢查連接在CPU PCB板上的X32纜線,;若a、b同時(shí)為1,,則該檢查微動(dòng)開關(guān)S13,、SI4是否動(dòng)作正常,如果正常再檢查纜線X32,;若X32也正常,,則該檢查信號(hào)輸入端口D10的第7位(bit)及第8位(bit)數(shù)值是否正常,有必要的話可以手動(dòng)使相應(yīng)微動(dòng)開關(guān)動(dòng)作來觀察數(shù)值的相應(yīng)變化,,若X32正常而第7位和(或)第8位的值不隨開關(guān)動(dòng)作而變化,,則說明CPU已損壞。
觀察此時(shí)操作鍵盤上顯示abcd值為0100,,正常,;±eeee值為-0048,與出廠設(shè)置一致,,也正常,。于是將【ff]值由【00]調(diào)至【05】,按“一”鍵,,高壓發(fā)生器,、球管以及片盒架結(jié)構(gòu)部分能順時(shí)針(從上往下看)轉(zhuǎn)動(dòng),且轉(zhuǎn)到底停下時(shí)abcd值為0011,,正常,;按“一”鍵則能逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),停下時(shí)為1100,也正常,。在維修程序中找不到問題,,只好退出。再啟動(dòng)時(shí)機(jī)器竟然自檢通過恢復(fù)正常了,。當(dāng)時(shí)以為是齒輪或者某個(gè)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)暫時(shí)略有卡住所致,,調(diào)試過程中使該機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)過了該位置,所以運(yùn)行正常了,。
第二次故障再現(xiàn)時(shí),,進(jìn)入維修程序?qū)⑿D(zhuǎn)馬達(dá)速度設(shè)為5,按“一”或“一”鍵相應(yīng)部分已不能轉(zhuǎn)動(dòng),,只是有類似馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)吃力的噪聲發(fā)出,。當(dāng)時(shí)以為傳動(dòng)機(jī)構(gòu)又轉(zhuǎn)到“死位”卡死了,于是按住“一”鍵再用手略施加推力使其順時(shí)針轉(zhuǎn)到底,,再重啟后機(jī)器又恢復(fù)正常,。此后筆者便更認(rèn)為是機(jī)械傳動(dòng)部分有卡死現(xiàn)象了,當(dāng)時(shí)機(jī)器還好用,,也沒拆開來檢查,。
第三次故障再現(xiàn)時(shí),按前兩次所用方法已不能再排除故障,。在維修程序里將馬達(dá)速度調(diào)到5,,按“一”或“一”鍵相應(yīng)部分不轉(zhuǎn)動(dòng),有類似馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)吃力的噪聲發(fā)出,。重復(fù)此步驟,,有時(shí)連類似馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)吃力的噪聲也沒有了,只有馬達(dá)±eeee數(shù)值相應(yīng)變化,。當(dāng)把速度調(diào)到6時(shí),,機(jī)器相應(yīng)部分能隨著按“”一或“一”鍵而轉(zhuǎn)動(dòng),而一旦速度設(shè)回5時(shí)又不能轉(zhuǎn)動(dòng),。檢查之前所述的各項(xiàng)相應(yīng)數(shù)值亦正常,。退出維修程序,重啟自檢依舊不能通過,,仍報(bào)E506,。于是拆開機(jī)器頂蓋,檢查是否真的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)再次被卡死,。檢查發(fā)現(xiàn)齒輪,、皮帶等傳動(dòng)機(jī)構(gòu)均無異常。難道是馬達(dá)性能不好?將旋轉(zhuǎn)馬達(dá)與x軸馬達(dá)控制線對調(diào),,開機(jī)則旋轉(zhuǎn)馬達(dá)正常動(dòng)作而x軸馬達(dá)不動(dòng),。看來馬達(dá)是正常的,問題應(yīng)該出在它的控制部分了,。
廠方工程師此時(shí)也在,,他上次處理時(shí)用萬用表二極管檔測了旋轉(zhuǎn)馬達(dá)控制芯片D23(型號(hào)L298N)旁邊一組型號(hào)、作用一樣的8個(gè)二極管的值,,發(fā)現(xiàn)故障出現(xiàn)時(shí)一邊的4個(gè)(v50,、V54、V51,、V55)的值為0.410左右,,另一邊4個(gè)(V56、V57,、V52,、V53)的值為0.370左右;而機(jī)器正常后再測,,則都為0.370左右,。V50、V54,、V51,、V55四個(gè)二極管同時(shí)壞不太可能,他懷疑是與之連接的芯片D23存在軟故障,。此時(shí),,他再次測量了8個(gè)二極管值,果然跟上次故障時(shí)一樣,。同時(shí)他又測了一下芯片D23各引腳間阻值,,并隨便輕搖了一下CPU PCB板上的幾根插線,,再將它們重新插了一下,。重啟,機(jī)器恢復(fù)正常,。
廠方工程師推測可能是芯片D23內(nèi)部某幾個(gè)引腳間存積有殘余電荷釋放不了導(dǎo)致控制出錯(cuò),,同時(shí)也影響了與之相連的幾個(gè)二極管測量值改變;在用萬用表測量芯片引腳阻值時(shí)已經(jīng)無意問將電荷釋放了,,于是芯片工作恢復(fù)正常,。廠方工程師建議若再次出現(xiàn)此故障時(shí)可用導(dǎo)線將D23芯片各引腳對地放電處理,待他找到該型號(hào)的芯片后再做更換處理,。
次日,,使用人員上班一開機(jī),該故障再次出現(xiàn),。于是按廠方工程師所說,,拆開頂蓋在CPU PCB板上找到D23芯片,將各引腳對地放電后重啟,可故障依舊,??磥聿幌裥酒瑲埩綦姾舍尫挪涣说膯栴}?;蛘咝酒淹耆珦p壞?為進(jìn)一步證實(shí)是否芯片是問題所在,,筆者決定再排查一下板上其他相關(guān)元件。查找一遍后也并無發(fā)現(xiàn)明顯故障元件,??紤]到廠方工程師處理時(shí)曾重新拔插過板上的一些插件,而旋轉(zhuǎn)馬達(dá)的控制纜線就是通過X19插頭插在CPU PCB板上的,,于是將X19插頭重插一下,,重啟后機(jī)器果然恢復(fù)正常了。再關(guān)機(jī),,將X19重拔插,。再開機(jī),很湊巧的是故障又出現(xiàn)了,??磥韱栴}應(yīng)該就出在X19上了。拔出該插頭,,觀察插座內(nèi)無異常,,4根插針亦牢牢固定在板上,無虛焊現(xiàn)象,;再看插頭的一面有4顆一字小螺桿,,是用來將插頭內(nèi)的4根導(dǎo)線壓緊固定在插頭內(nèi)與插針接觸的導(dǎo)體上的,大眼一看沒什么問題,。用小螺絲刀旋一下,,感覺固定1、2導(dǎo)線上的小螺桿有一點(diǎn)點(diǎn)松,,于是將其旋到最緊,,重插回X19插座。重啟,,機(jī)器恢復(fù)正常,。再關(guān)機(jī)將X19重插試驗(yàn)幾次都再?zèng)]出現(xiàn)過故障,看來真正問題乃出在X19插頭上!可是那一組8個(gè)的二極管測量值的差異出在什么地方?是芯片引起還是X19插口引起?于是關(guān)機(jī)將X19拔出,,用萬用表二極管檔測量發(fā)現(xiàn)8個(gè)二極管測量值均在0.410左右,,插上再測,則都在0.370左右,。由此推斷應(yīng)該是原先1,、2導(dǎo)線與插針接觸不良,,而控制芯片D23的信號(hào)電流是通過8個(gè)一組二極管再通過X19插口經(jīng)X19纜線傳給旋轉(zhuǎn)馬達(dá)的,一旦X19的1,、2導(dǎo)線與插針間因接觸不良而開路或阻值變大,,則導(dǎo)致與1、2導(dǎo)線連接的V50,、V54,、V51、V55四個(gè)管子測量值變?yōu)?.410(相當(dāng)于X19已拔出),,而與3,、4導(dǎo)線連接的V56、V57,、V52,、V53四個(gè)管子由于還與導(dǎo)線保持接通,所以測量值為正常的0.370左右,;同時(shí),,正是由于X19的1、2導(dǎo)線與插針接觸不良,,才會(huì)在故障時(shí)自檢導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)馬達(dá)因信號(hào)電流得不到或過小而發(fā)出類似轉(zhuǎn)動(dòng)吃力的噪聲,,也正是該接觸不良才導(dǎo)致在維修程序中將馬達(dá)速度設(shè)為6(相當(dāng)已把信號(hào)電流加大)能轉(zhuǎn)動(dòng),而設(shè)為5則不能轉(zhuǎn)動(dòng)只有類似轉(zhuǎn)動(dòng)吃力的噪聲,。
小結(jié):由于口腔全景x光機(jī)在白檢以及拍片時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)造成一定的機(jī)械振動(dòng),,可能導(dǎo)致接插件部分產(chǎn)生接觸不良。本文中前兩次故障處理時(shí),,應(yīng)該是由于人為的使機(jī)器轉(zhuǎn)動(dòng),,進(jìn)而機(jī)器振動(dòng)恰好使該接插件接觸導(dǎo)通;而第三次故障時(shí),,該部位已經(jīng)經(jīng)長期振動(dòng)變得較松,,不易再接觸導(dǎo)通了。出現(xiàn)此類故障時(shí),,除非發(fā)生了傳動(dòng)機(jī)構(gòu)意外機(jī)械位移,,如齒輪與傳動(dòng)皮帶之間相對位置發(fā)生了意外偏移,,否則各步進(jìn)馬達(dá)零位參數(shù)無須更改,。處理時(shí)一般按維修手冊進(jìn)行應(yīng)該能排除故障,重點(diǎn)注意各相關(guān)微動(dòng)開關(guān)以及各相關(guān)連線,,尤其接插部位該檢查到,,對接插件引起接觸不良所引發(fā)的軟故障應(yīng)重點(diǎn)留意。
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