在2011年三季度經(jīng)濟形勢分析會上,,大慶石化化肥廠廠長劉芳臣向與會人員介紹:“今年前三季度,我廠總耗能,、總耗水分別為91611.2噸標油,、319.64萬噸,同比分別下降3.34%,、7.85%,。合成氨裝置以33.95吉焦/噸氨的最低綜合能耗指標,繼續(xù)蟬聯(lián)中油內(nèi)部裝置第一,。”“四季度,,我們將以效益為中心,以統(tǒng)計指導,、優(yōu)化工藝,、落實技改‘三駕馬車’為著力點,拉動節(jié)能減排工作取得更大成績,。”
這三駕馬車,,第一駕是強化統(tǒng)計分析,“數(shù)字說話”指導節(jié)能減排,。
“我們每天都要對各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行采集,、記錄,并按周匯總后對產(chǎn)量,、能耗,、物耗等指標進行分析。”合成車間技術(shù)組長介紹,。每月末,,該廠都要召開經(jīng)濟指標分析會,對當月生產(chǎn)情況進行講評并制定相應措施,,確保裝置生產(chǎn)指標達到最優(yōu),。通過這種方法,合成車間一段爐綜合熱效率由90.25%提高到92.36%,,年節(jié)約300萬元以上,。合成裝置首次實現(xiàn)了中壓蒸汽自給自足,其綜合能耗降低0.4吉焦/噸,,年創(chuàng)效益500萬元,。2010年合成氨綜合能耗33.83吉焦/噸氨,達到中石油領先,、全國同類型裝置優(yōu)秀的水平,。
該廠還創(chuàng)新管理思路,在經(jīng)濟責任制考核中,,要求班組以目標控制的手段推進班組經(jīng)濟核算的跨越式發(fā)展,,使班組從“干了再算”向“算了再干”轉(zhuǎn)變。自2007年起至今,,各項經(jīng)濟技術(shù)指標均達到歷史同期最好水平,。在今年檢修過程中,合成,、尿素,、水汽等當班班組為有效控制停工過程的油田氣和外用蒸汽消耗,在車間的支持下改變以往操作慣例,,在減少放空量和放空時間上下功夫,,在滿足工藝要求的同時,將油田氣放空量由原來的12噸/時降為8噸/時,外用蒸汽量由以往的100噸/時降低為50噸/時,,能耗分別降低33%和50%,。
第二駕,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,,牽住節(jié)能減排“牛鼻子”,。
35年來,化肥各主要裝置雖然經(jīng)過多次改造,但機器設備老化,、基礎設施薄弱等問題依然突出,。面對天然氣供給量不穩(wěn)等外部突發(fā)因素的制約,該廠安全生產(chǎn)形勢仍不容樂觀,。
針對上述情況,,他們形成了“三級巡檢六必查”管理法。在進行“崗位人員不間斷巡檢,、車間管理人員日檢,、車間有組織周檢”這三級巡檢過程中,堅持查安全,、查工藝,、查設備、查生產(chǎn),、查勞動紀律,、查現(xiàn)場管理,對設備潛能進行細致評估,,精心優(yōu)化,,確保裝置處于最優(yōu)運行狀態(tài),降低能耗,。
合成車間抓住油田提高自產(chǎn)蒸汽量,,減少外用中壓蒸汽,達到節(jié)能增效的目的,。尿素裝置優(yōu)化調(diào)整水解系統(tǒng),,避免或減少波動,確保水解水全部合格送至脫鹽水裝置,。水汽車間在保證濃縮倍數(shù)合格的基礎上,,盡量控制濃縮倍數(shù)在上限,同時盡量少排污,,多反洗旁濾池,,節(jié)約用水。此外,,他們還將耗能大戶合成裝置一段爐作為優(yōu)化操作的重點,,通過調(diào)整鼓風機、引風機轉(zhuǎn)數(shù)以及爐子的總供風量,、過熱燒嘴風門的開度提高氧含量,,減少了燃料氣的使用量,使能耗降低約0.2%,。
第三駕,,落實技改措施,形成節(jié)能減排“新支撐點”。
化肥廠抓住有利時機,,落實節(jié)能減排技改項目,,取得了較好效果。合成氨裝置利用檢修機會,,將蒸汽回收利用,,可回收蒸汽冷凝水約2噸/時,。該廠順利完成了采暖伴熱線改造工程,,解決了大量冷凝水外排,減少污染,,增加經(jīng)濟效益,、社會效益和環(huán)保效益。
為改善廠內(nèi)生產(chǎn)條件,,該廠在原有基礎上進行挖潛改造,,將蒸汽采暖改為熱水采暖。此項目不但節(jié)省了部分中壓蒸汽,,同時也減少了蒸汽凝結(jié)水排放所帶來的環(huán)境污染,,經(jīng)濟效益、社會效益及環(huán)保效益一舉三得,。預計該項目將年可節(jié)約標煤3.63萬噸,。
“明年,我們要結(jié)合生產(chǎn)實際,,著力解決制約我廠節(jié)能降耗的瓶頸問題,,推進企業(yè)節(jié)能節(jié)水上一個新臺階。”劉芳臣對2012年節(jié)能工作充滿信心,。(生物谷Bioon.com)